INNSE在一次加工过程中偶发一次操作者按急停按钮后Z轴突然下滑 ,刀具直接撞到了工作台 ,造成了设备严重损坏 。
1 原因分析
该设备的Z轴属于重力轴 ,没有安装平衡缸装置 ,只是在Z轴伺服电机和丝杠上分别安装了电磁闸 ,电磁闸失电制动 。电磁闸作用其一是在Z轴伺服具有使能、Z轴不运动时制动Z轴 ,增加Z轴的刚性;其二是在Z轴伺服无使能或停机状态制动Z轴 ,防止Z轴下滑 。
按急停按钮后 ,Z轴伺服没有使能 ,下滑故障原因应该是制动出了问题 ,而且是两个制动器同时出了问题 。分析原因一可能是两电磁闸同时损坏 ,经检查排除了此原因 。原因二是两电磁闸的电气控制同时出现了问题 。
1.1 两电磁闸电气控制原理
图1中电机电磁闸线圈受KA4200常开触点和KAZ/1常闭触点的控制:KA4200线圈得电、同时KAZ/1线圈失电 , 电机电磁闸线圈得电松闸;KA4200线圈失电或K AZ/1线圈得电 ,电机电磁闸线圈失电抱闸 。
图2中丝杠电磁闸线圈受KA4201和KAZ2/1的控制: KA4201线圈得电、同时K AZ2/1线圈失电 ,丝杠电磁闸线圈得电松闸;KA4201线圈失电或K AZ2/1线圈得电 ,丝杠电磁闸线圈失电抱闸 。
加工程序中执行M 11 指令 ,P L C 输出点有输出 , KA4200、KA4201线圈得电;加工程序中执行M10指令控制PLC输出点无输出 ,KA4200、KA4201线圈失电 。加工过程中Z轴运动时执行M11指令 ,Z轴停止时执行M10指令 。
KAZ/1、KAZ2/1线圈受Z轴伺服控制器AS1/AS2触点的控制 。
AS1/AS2是一个开关量信号 ,反映伺服驱动脉冲使能663端子的状态 ,驱动无脉冲使能 ,伺服电机无电磁制动力 ,AS1/AS2触点闭合 ,驱动有脉冲使能 ,电机具有电磁制动力 ,AS1/AS2触点断开 。
1.2 控制故障原因分析
由控制原理分析 ,Z轴制动状态如表1 ,故障发生时间是在由状态1向状态4转换过程中 ,伺服电机失去电磁制动力后两电磁闸没有及时制动造成了Z轴下滑 。
原因一:急停后 ,伺服失去使能信号 ,电机失去电磁制动力;同时AS1/AS2闭合 ,KAZ/1、KAZ2/1得电动作 ,断开两电磁闸线圈电路进行抱闸 。现场两动作过程存在2~3s 的时间差 ,先失电机电磁制动力后有电磁闸制动 ,设计的互锁功能未实现 。
数铣 备注栏:为保持小文章的系统度 ,中心句主要东西由PDF格试屏幕上提示 ,如并未屏幕上提示 请重置或改变看器来尝试 ,微信看将难以合适操作!
结语 该精加工服务中心专用设施改建后 ,已选用十几年 ,未再遭受此告警 ,提高了了专用设施操作的安全保障性 。本文以组合式六角亭模型为实例 ,分析工艺难点与加工可行性 ,指出该模型的加工难点是模型形状不规则和整体刚性差 ,并通过设计新的工艺方案解决加工难点 ,完成了模型整体的加工 。新的加工工艺有助于提高加工效率和精度 ,为五轴数控加工提供了一个典型案例 ,对于五轴加工中心数控加工也具有指导作用和重要… [了解更多]
j9九游会平台数控 备注:为保证文章的完整度 ,本文核心内容由PDF格式显示 ,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试 ,手机浏览可能无法正常使用!本文摘要:通过对混联五轴加工中心自适应深度学习控制方法的 研 究 ,可 知 此 方 法 的 创 新 之 处 在 于:1)建 立 了 机 床 的 运 动 学 … [了解更多]
在机测量技术由于其成本低、检测效率高、无需二次装夹等优势被广泛用于零件加工测量当中 ,使得五轴加工中心和五轴钻攻中心 ,同时又兼具测量功能 。在机测量系统的构成如图1所示 ,硬件部分主要是由高精度探头、信号接收器、机床整个本体 ,软件部分由机床控制系统、测量软件等组成[8] 。待零件加工完成… [了解更多]
加工精度是影响机床性能和产品质量的主要难题 ,也是制约国家精密制造能力的重要因素 。本文以五轴加工中心为对象 ,针对提升机床精度进行了研究 。并且随着科技的发展 ,精密的仪器和零件在生产实践中占据的分量逐渐增加 ,在数控机床这种精密机器精度不断提高的同时 ,必须控制内外界j9九游会平台的随机影响因素在… [了解更多]