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0 引言
中出现的大多数故障都能够通过 PLC 程序检查出来的 ,或者在屏幕显示报警信息 ,或者不产生报警信息 。因此使用 PLC 功能进行处理解决的故障在处理国内外的研究也比较多 ,但是研究资料表j9九游会平台多是 Fanuc 系统和西门子系统 ,对华中的高端系统 ,如 818 系统的研究甚少 。
本文就 PLC 功能的灵活与便捷性为切入点 ,将V8L 的机械手换刀时出现的故障问题方面 ,在进一步分析818 型数控PLC 功能的基础上 , 实现准确有效的消除故障 ,恢复的功能 。
1 V8L PLC 结构
V8L 型数控系统 PMC ,采用了内置式软 PLC实现对数控机床的顺序控制 ,根据用户对机床实际控制需要 ,采用 PLC 程序语言梯形图进行编制的 。HNC- 818 型数控系统 PLC 用户程序是通过梯形图的编辑界面 ,进行在线的编辑 ,或者通过电脑装载华中梯形图专用软件 LADDER 进行编辑 。
华中梯形图采用循环扫描的方式 。程序开始执行时会运行一次初始化 ,以后就把所有输入的状态发送到输入映象寄存器 ,然后开始顺序调用用户程序 。当一个扫描周期完成的时候 ,就把所有的结果都传送到输出映象寄存器 ,用以控制 PLC 的实际输出 ,如此循环往复 。其系统的 PLC 规格如表 1 所示 。
2 斗笠式刀库的 PLC 控制换刀过程
V8L 型数控机床的刀库形式如图 1 所示 ,是斗笠式刀库 。
图 1 机床的刀库形式
该刀库在换刀时 ,开始向主轴方向平行移动 。
首先 ,取下主轴上面的原有刀具 。使主轴上的刀具进入到刀库的卡槽里 ,此时主轴向上移动开始脱离刀具 。
其次 ,对主轴安装新的刀具 。刀库开始转动寻找新的刀具号位置 ,当新的刀具正对主轴正下方时 ,主轴开始下移 ,使新的刀具进入到主轴锥孔内并夹紧 。
最后 ,待装完新刀具 ,刀库开始退回到原来的位置 ,此时刀库换刀结束 。
其刀库选刀的流程图如图 2 所示 。
图 2 华中 8 型刀库选刀的流程图
3 斗笠式刀库换刀时刀库不动的故障及处理
V8L 具有 24 刀位的刀库 。在换刀时 ,数控 CNC 报警提示 ATC NOT READY 。针对该问题对机器的线路及 PLC 控制部分进行检查 ,以便于消除故障 。
根据图 2 所示的选刀流程图可知 ,当数控系统发出换刀指令 ,如 M06 T3 时 ,刀库不动作并发出报警信息 , 此时 ,对机床的操作模式、气泵及刀库的状态进行检查 。
( 1) 对机床的操作模式进行检查
确保机床的操作模式在自动状态下 ,机床也没有处于被锁住的状态 ,其换刀指令输入正确 ,所更换的刀具也安装在刀库中并且位置正确 ,此项目检查无误 ,不存在故障 。
( 2) 对数控机床的气泵进行检查
查看数控机床气泵的压缩空气气压数值 ,经过查看说明书 ,其气压值在要求范围内是 0. 55 MPa 。符合数控机床的压缩空气压力在 0. 5MPa ~ 0. 6MPa 之间的范围值 。因为提供的压缩空气压力值低于范围值时 , 刀库会因在换刀过程中压力不够而造成不动作 ,而此时的压力是满足的 ,该项目检查无误 ,也不存在故障 。
( 3) 对刀库的初始状态进行检查
检查刀库的初始状态以及传感器的状态 ,通过数控机床系统提供的 PLC 地址诊断功能帮助检查 ,查看输送到数控机床系统 PLC 的入口信号正确与否 。进入“诊断”下的梯形图“监控”界面 ,查看是否有输出信号 ,其梯形图诊断界面如图 3 所示 。
图 3 梯形图诊断界面
根据如图 4 所示输出模块 HIO-1021N ,Y1. 6 和
Y1. 7 的刀库旋转信号输出正常 ,检查刀库进退信号
Y1. 4 和 Y1. 5 的输出信号正常 ,系统的 PLC 逻辑顺序满足条件 。
于是根据表 1 所示输入输出接口 ,对刀库进到位信号 X3. 0、刀库退到位信号 X3. 1、主轴紧刀到位信号
X3. 2、主轴松刀到位信号 X3. 3 进行检查 ,发现其控制信号线路及元器件都没有问题 。
图 4 所示输出模块 HIO-1021N
最后 ,检查刀库的刀位计数信号及中间继电器 。查看 X1. 7 的信号 ,等于 1 则没有问题 ,排除了线路和刀库计数开关的问题 ,其刀库计数的 PLC 如图 5 所示 。此时 ,按下刀库正转或反转时 ,刀盘却不能转动并且出现了刀库计数报警的信息 ,再按下正转的继电器
KA25 和反转的继电器 KA26 ,并查看正转的接触器
KM5 或反转的接触器 KM6 ,发现接触器 KM5 和 KM6的吸力不好 ,不能正常吸合 。仔细检查发现短路环断路 ,于是更换了两个接触器 ,刀库运转正常了 。
图 5 刀库计数的 PLC
4 常见的其它换刀问题及解决对策
( 1) 刀库进出不正常
刀库进出不正常时与刀库相关的元器件有电机、继电器、换刀接近开关等有关系 。
首先 ,检查电机的电源是否正常工作 ,电机能否转动 ,继电器的线路有无虚接现象 ,检测触电有无熔接或熔化现象;
其次 ,还可以根据机床的接口信号和 PLC 控制 , 进入机床数控系统调用PLC ,查看 PLC 的运行状况 ,以判定有无故障点;
最后 ,检查换刀的接近开关工作是否正常、刀库准备信号与换刀信号有无线路虚接的现象 ,信号是否正常工作等以及传动机构及刀库的转盘是否灵活 ,有无卡死的故障现象 。
( 2) 数控机床撞刀故障
数控机床在换刀时出现撞刀故障 ,需要对机床的电磁阀和主轴的紧刀信号进行检查 。
首先 ,在排除用户程序无误的情况下 ,要检查紧刀电磁阀是否正常工作 。
其次 ,根据输入输出接口和机床 PLC 控制 ,进入系统调用 PLC ,以观察此循环是否正常 ,不正常则说明电磁阀的工作有问题 ,对电磁阀进行检查与更换 。
最后 ,检查主轴的紧刀信号丢失会导致主轴停止转动 ,但是 X 与 Y 坐标依然走动 。此时可进行修改PLC 的控制程序或者调整紧刀开关使其压合正常 。
5 结论
作者在熟练掌握 V8L 加工中心换刀的原理与过程的基础上 ,快速、准确的实现了维修机床换刀故障 。尤其对刀库不动时所产生的故障 ,采用了调用PLC 梯形图 ,分析梯形图的运行状况 ,快速的发现故障的所在位置 ,仔细的分析故障发生的原因 ,很好的消除了机床换刀时故障 ,为安全生产提供可靠的保障 。
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