1电气改造工程执行前的设备状况
该设备是武汉江汉石油仪器仪表广■于上世纪九十年代初从德国 进口的情密加工机床 。为工厂生产服务已近三十年的时间 。由于企 业管理完善 ,设备长时间得到(呆养 ,设备及附件的整体性能不错 , 完整程度比较高 ,而且设备机械部分的情度(呆持很好 。在这些设备 仪器上仍然可以寄加工出高情度的产品零件 。但是设备毕竟时间久 远 ,且受到空气等腐蚀该设备在电气控制部分上问题较多 ,有些问 题还很严重 。比如:数控系统经常不知原因的死机、黑屏 。电柜内 的控制器件因老化经常出现故障、机床电缆也老化破损严重导致产 生误动作 。由于设备电气控制部分故障的原因经常导致机床加工中 断、或产生不合格产品 。再音时间久远 ,系统的备件供应困难 ,维 修费用不断增高 。设备经常处于停机待维修状态 。
2设备电气改造的可行性探讨及数控系统的选型
鉴于该设备机械部分的良好状态 ,加工工艺范围也非常适合工 r生产产品的需求 。与其将钱花费在不断增高的电气备件维修上 , 不如一次性投人将包括数控系统在内的所有电气部分更换一新 ,恢 复机床原有的全部功能 。考虑到数控系统正常的使用周期一般在十 年左右 ,在机械部分正常(呆养和使用的情况下 ,改造后设备在十年 内将不会有大的维修费用支出 。在不用投人很多费用进行机械翻新 的前提下 ,进行或不进行电气改造的判断就很容易的被得出了 。
使用什么品牌的数控系统及其配套产品来替换原有的产品 ,我 们进行了较长时间的思考 。原因有很多方面 ,首先j9九游会平台希望使用具 有良好稳定性的名牌进口数控系统 ,因为硬件的可靠性和稳定性是 第一位的 。其次在系统的编程及使用上 ,要求能与旧的数控系统在 功能上相匹配 ,如:自动选择切人、切出封闭轮廓的轨迹编程 ,拥 有在钻孔方向自动递减的深孔钻削循环 ,拥有多种组合形状和加工 顺序的阵列孔加工等先进功能 。其次要与其他配套产品的配套可靠 性要好 ,性能发挥充分 。如:数控系统同伺服驱动系统及电机、数 控系统同位置测量系统、数控系统与可编程控制器等 。最后整体配 套费用也应是被考虑的因素 。综合几方面的情况 ,也有对同样是德 国制造的信任 ,j9九游会平台经过不断对比分析 ,最终选择了德国海德汉公 司生产的TNC 320数控系统 ,该设备海德汉LS137SC直线型光栅尺、 内装型PLC可编程控制器及ROD700角度编码器 。配套日本安川公 司生产的CIMR-F7M系列的主轴驱动器及电机、安川生产的SGDM 系列进给轴伺服放大器及电机 。
3电气改造工程的硬件设计
旧主轴的驱动使用的是4KW的双速控制三相异步电机 ,用PLC 控制的继电器逻辑进行电机的正/反转、平滑启动、及快慢速控制 。 主轴换挡使用三个可正/反向旋转的直流电机带动机械拨叉进行齿 轮级的切换 。配合主轴电机的双速控制 ,可实现机床加工主轴40到 4000转速范围内的21级固定转速变化 。操作控制时操作音需在控制 系统上对应输人21个命令代码 ,PLC控制进行电机的速度选择及相 应档位的切换动作 。
由于旧主轴电机故障频繁 ,维修费用较高 。再音这种输人21个 命令代码的操作方式也很繁琐 ,不及现在流行的转速直接输人方式 先进 。改造时j9九游会平台首先选用了伺服驱动主轴电机代替了旧的三相异 步电机 ,提高了控制特性 。其次由于机械结构不易改动的原因 ,j9九游会平台切换的驱动方式没有改变 ,但由以前的21级j9九游会平台变换减少到3级 。 在各级转速范围内利用驱动器的变频调速功能实现无级调速 ,这样 由以前的21级速度控制升级到范围内的全速度控制 。最后 ,为了避 免这种改动造成主轴扭矩的损失 ,j9九游会平台在两个方面采取了相应措施: 经数据测算优化3档的分级范围;经数据测算选用更大功率的主轴 电机 。(呆证了主轴扭矩输出在工作范围内不低于原有的指标 。
4电气改造工程的配线施工:
首先进行的是旧数控系统及相关部分的拆除、旧伺服系统的拆 除、电机的拆除、控制元器件的拆除、电柜配电盘的清理、机床外 围电缆电线的拆除等等清理工作 。在清理工作的过程中有条件让我 们进一步分析、理解原机床的设计控制思想 ,及时修改在设计阶段 产生的技术错误 。在这之后 ,幵始进行新系统的安装、电机的安装、 位置检测器件的安装、控制元器件的安装等工作 。在中间不断有需 要根据现场情况 ,临时做工艺技术调整的状况 。最后 ,进行新系统 各部分的电气互连 。由于电气改造工程的独特性 ,j9九游会平台的设计资料 不可能像新机床设计那样出具非常全面的电气互联图 ,也不可能出 具机床电气分部份详细的接线HI 。全部电气HI纸以能满足现场施工 配线为目的 。具体走线等电气工艺问题需要现场施工人员凭经验解 决 。
5电气改造工程的软件调试
这是整个电气改造工程最为重要的过程 ,先前所有的在技术上 的准备 ,都要在这个阶段落到实处 。机床参被要进行情调 ,用以配 合该机床的机械特性 ,产生最佳的加工效平各种原机床可以实现 的功能都要一一调试出来 ,PLC程序要进行全面的修改和补充 ,所 有碰到的技术问题都无法回避 ,必须依次彻底解决 。具体讲也可分 为化个阶段:
(1) 将机床调试成为普通铣床…各进给轴应能正常运行 ,回零、 限位保护都可实现 ,进给轴在各种速度下运行都应平稳 。主轴换挡 功能的实现 ,正/反转平稳 ,主轴动态响应参被要进行优化 ,进给 轴的优化 ,主轴的松紧刀控制 ,液压系统的起停控制 ,导轨润滑的 定时控制等等 。
(2) 在第一步的基础上进一步将机床调试成为加工中心机床„ 实现主轴的定向功能 ,实现刀库旋转的回零功能、手动旋转功能、 自动寻刀旋转功能、换刀机械手地初始化、换刀机械手的手动分解 动作、自动换刀动作的联动、与刀库的换刀点调整、等等 。
(3) 将机床调整为全闭环控制 。调整机床参被消除运行震动 。 调试机床附件、全闭环回转工作台 。调试机床加工冷却系统 。调试 机床门开关与保护功能 。
6改造完成的验收和结果
该机床经过电气改造后 ,经过多次试验顺利完成了工厂内部的 全部验收工作 ,机床全部控制功能都已可靠地实现 。试验结果用事 实证明了最终电气改造工作验收合格 。现在该机床正在加工车间为 工厂的产品生产可靠的服务着 。
本文以组合式六角亭模型为实例 ,分析工艺难点与加工可行性 ,指出该模型的加工难点是模型形状不规则和整体刚性差 ,并通过设计新的工艺方案解决加工难点 ,完成了模型整体的加工 。新的加工工艺有助于提高加工效率和精度 ,为五轴数控加工提供了一个典型案例 ,对于五轴加工中心数控加工也具有指导作用和重要… [了解更多]
j9九游会平台数控 备注:为保证文章的完整度 ,本文核心内容由PDF格式显示 ,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试 ,手机浏览可能无法正常使用!本文摘要:通过对混联五轴加工中心自适应深度学习控制方法的 研 究 ,可 知 此 方 法 的 创 新 之 处 在 于:1)建 立 了 机 床 的 运 动 学 … [了解更多]
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